First time printing robot


Beberapa waktu yang lalu pas buka buka thingiverse.com eh kok nemu link robot lucu, pas kebetulan juga tuning onixBot baru selesai setelah update firmware ke marlin, akhirnya ya sudah diprint partnya di onixBot hasilnya lumayan, karena baru kali itu print besar dan tak tinggal tidur hasilnya cukup memuaskan, dibawah ini waktu onixBot ngeprint bagian bawah robot.

img_20161115_212315 img_20161115_225719

Tito adalah sebuah robot biped yang mau ikutan bikin bisa ambil bahannya disini  sebenarnya saya salah pilih file, saya pilih filenya yang robot besar dengan servo besar, harusnya saya pilih yg robot kecil saja dengan servo kecil, mungkin sabtu minggu kalau agak santai tak print lagi yg kecil, robot ini menggunakan 4 buah servo dan saya menggunakan arduino sebagai controller.

Continue reading “First time printing robot”

Advertisement

OnixBot first print test


Alhamdulillah setelah melalui proses try n error akhirnya maksa juga print test dengan apa adanya karena sudah penasaran, salah satu maksanya adalah bed nya memakai tatakan kue 😀 , setelah kemarin cari papan dada ngga nemu eh nemunya malah tatakan kue dengan bahan plywood 4mm, ya sudah karena mmg nemunya itu ya sudah terpaksa dipasang dulu.

walhasil ada dua kabar yang pertama adalah kabar gembira, kabarnya adalah berhasil print, lihat video diatas, yang kedua adalah motor driver plus port e0ku jebol karena rencana naikin arus di e0 karena motor steppernya seperti ngga kuat terseok-seok  mendorong filamentnya, eh ternyata malah keterusan muter yg berakibat jebolnya motor driver dan pert e0nya.

Tapi alhamdulillah lagi setelah ngobrol2 di group Fb 3d printer indonesia nemu caranya mindahin e0 ke e1, tak posting di postingan lainnya untuk tips atau cara mindahin/ swap e0 ke e1 di firmware repetier dan RAMPS 1.4 arduino mega 2560.

Akhir kata buat 3d printer itu ternyata penuh suka duka 😀

OnixBot log 2


Setelah sabtu minggu kemarin nyelesain frame walhasil semalam begadang lagi karena penasaran biar cepat bisa jalan printernya. Untuk control boardnya kali ini masih menggunakan arduino 2560 sama RAMPS 1.4 untuk driver steppernya.

Walhasil semalam sukses sampai jam 12.30 ngutak ngatik dan jalan juga dibawah ini

Homing Test

Dry run test

OnixBot log 1


Sebenernya ini melanjutkan postingan dibawah, setelah melalui proses design seperti yang sudah dijelaskan dibawah, maka sabtu minggu kemarin mulai realisasinya ngeprint semua part kemudian mulai merakit framenya

Karena sudah diprint sebelumnya pemasangannya sangat mudah karena mmg partnya sudah diperhitungkan sedemikian rupa agar mudah dipasang dan portable, apabila printernya ingin dibesarkan, beberapa contohnya adalah design penyangga rod dibuat terpisah dan bisa digeser2 sehingga apabila frame kebesaran atau kekecilan bisa diadjust dengan mudah.

 

Diatas ini update dari OnixBot corexy 3dprinter design saya, untuk filenya akan saya taruh di thingiverse namun belum sempat ngupdate design terakhir tapi nantinya semua file stlnya akan saya taruh disana, jadi kalau ada yang mau buat tinggal diprint.

Demikian updatenya, frame beres tinggal mberesin elektronik sama znya

%d bloggers like this: